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循环流化床发电机组用一次、二次高压离心鼓风机

返回列表 来源:周口鼓风机 发布日期:2021.02.24

2~3MW循环流化床发电机组用一次、二次高压离心鼓风机

1、完成了风机气动模型设计,完善了风机型谱,填补了国内风机型谱的空白。

2、将流动模拟分析方法(CFD—ComputationalFluidDynamics)应用于通风机的优化设计中;发展了基于响应面函数(RSF—ResponseSurfaceMethodology)的优化设计方法,利用试验设计方法(DOE—DesignofExperiments)和流动模拟方法,确定相应面函数的系数,最后使用优化设计(比如遗传算法)设计离心通风机基本模型。风机性能曲线变化平缓,实现了T.B点及BMCR点运行均处于高效区的目的。

3、由于该类风机大流量、高压力,运行噪音高,因此本项目采取了特殊结构实现了降噪,如风机进出口加高效消声器,机壳采用双层中空结构等。优异的气动模型设计可有效的减小叶轮入口宽度,来降低应力值。

4、筛选出了高强度材料作为风机的主要材料,解决了高强度材料焊接困难及退火技术难点。1、产品填补了2~3MW电站循环流化床风机的技术空白,实现了替代了进口。

5、项目列入24年度周口市科技成果推广计划(DC44),同时获得27年度国家重点新产品称号(编号27GRC45)。2~3MW循环流化床发电机组用高压流化风机

6、在进行多级鼓风机叶轮设计时采用加载式叶片,在叶片进口段叶片载荷比较小,出口段载荷较大。实践证明加载式叶片有较好的性能,同时能得到比较低的噪声。

7、该系列鼓风机由于着意追求实际运行效率,通过整体优化设计,使鼓风机在极宽的工作范围内均有很高的运行效率,领先于其它机型。

8、采用板金焊接结构,替代传统的铸件结构,实现了材料的节约。

9、采用滚动轴承加空冷的结构,替代了传统的滑动轴承加油站的结构,实现了结构的简化,降低了故障率。