排风机的改造
抽雾风机的改造李贵武天铁集团炼钢厂涉县056404天铁集团炼钢厂连铸机在生产时,必须大量使用冷却水冷却铸坯和铸机设备,因此产生大量水蒸汽。抽雾风机正常时,可将蒸汽排出,旦出现故障,蒸汽就沿着平台盖板的缝隙涌入浇钢操作平台,使浇钢工无法看清结昌器内液面的高低,便不从而降低系统阻力,提高雾气排出量。,选用流量较大的风机。具体参数如下风机型号472如12转速20,动机型号28034;电动机功率75贾。
能根据铸坯拉速很好地控制中间包水口的关闭。
1859Pa;旋向左0.;电动机型号250肘4;电动机功率55让贾。
1问的提出及对策该风机运转时,噪音很大,并伴有剧烈的振动,抽雾效果差,叶轮更换频繁,严重的影响了生产。主要现在如下几个方面抽雾效果差。现为雾气抽不出去或抽不完全,针对这种现象,从以下几个方面予以改进。,改善雾气室气流流动状态。现在的雾气室多为开放状态,风机系统做部分无用功,雾气滞留于雾气室。措施为密封雾气室,合理组织气体流动。,改变风机管路的走向。由于风管中多达个90.弯管,般个弯头给系统增10的阻力。改进措施为选用45.角机壳,同时将进叶轮磨损严重,更换频繁。据统计,仅1999年就更换了7个叶轮,多为动平衡失效,叶轮铆钉松动,轮盘变形,严重的制约着连铸生产。经过对损坏的叶轮加以分析,主要有以下两个方面原因;0雾气中主要为高温水蒸汽,水雾在叶轮高速旋转过程中与叶片和轮盘摩擦,天长日久,形成水蚀,472系列风机叶片为叶空机翼形,在这种环境中,叶片极易产生水洞,从而异致叶轮平衡失效。,风机在正常运转时,硬度并伴有尖利棱角的钢渣以高速冲击叶片面,造成叶片面磨损,当冲击角度较大时,磨损片面有定的硬度和,性。根据以上现象,采取如下措施,改进叶轮结构和材质。叶片根部工作面,加护板,轮盘采用16,1钢板。优选热喷涂技术强化叶片面,选择硬度高耐磨粒磨损,耐冲蚀磨损的喷焊材料。我们选择了,2自溶性合金粉沫,它完全能满足上述要求,并且有较好的喷焊工艺性。
出气管作改动。
改造前1支架2传动部分1叶轮4出风管5进风管6雾气室振动不稳。主要原因为叶轮的动平衡失效,具体措施前面己经产述。另外,该风机的基础为钢制结构,钢制结构吸振性能差,且有共振倾向,为此,我们采用了混凝土结构,并且在传动部分下面增加了减振支座,以增加风机的平稳性。
2改造效果天铁集团炼钢厂自2000年5月份改造以来,风机抽雾效果良好,年故障率为零,保证了抽雾风机的安全运行,同时每年可节约维修费两万余元。
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